苏州空调清洗除垢剂、铝翅片清洗除垢剂专业清洗油脂行业蒸发器、冷凝器、清煤油设备、尾气回收设备。电厂凝汽器、冷油器、灰管线、反渗透、空冷器及汽轮机油系统清洗、预膜工程(化学清洗、超高压水射流清洗.生产缓蚀剂、阻垢剂、杀菌灭藻剂、絮凝剂、消泡剂、分散剂、黑液阻垢剂、生物清洗剂及造纸、纺织助剂等产品。清洗加热器、冷凝器、换热器、空调、管道、锅炉等水垢、油垢及其它物料垢。清洗油脂行业蒸发器、冷凝器、清煤油设备、尾气回收设备。清洗电厂凝汽器、冷油器、灰管线、反渗透、空冷器及汽轮机油系统清洗、预膜工程化学清洗、超高压水射流清洗,清洗所用药剂便宜易得,并立足于国产化;清洗成本低,不造成过多的资源消耗。
化学清洗前应具备的条件
1 化学清洗临时小组成立并有倒班名单,小组内应有以下几个功能部门:指挥部门:统一负责清洗进度的安排及调度;苏州空调清洗除垢剂、铝翅片清洗除垢剂每m密度=.6165×12=61.65kg螺纹钢(kg/m)W=.617×d×dd=断面直径mm断面直径为12mm的螺纹钢,求每m密度。每m密度=.617×122=.89kg方钢(kg/m)W=.785×a×aa=边宽mm边宽2mm的方钢,求每m密度。每m密度=.785×22=3.14kg扁钢(kg/m)W=.785×b×db=边宽mmd=厚mm边宽4mm,厚5mm的扁钢,求每m密度。苏州空调清洗除垢剂、铝翅片清洗除垢剂为了改善冷却问题,有必要将原4个方向冷却增加到6个方向冷却,对喷嘴布置方式重新调整。3连铸钢水温度的控制对存在芯部裂纹的CM69、Q345E等高Mn、高Al钢种炉号进行统计分析,主要为中间包前两炉,其过热度控制比较高。产生芯部裂纹的主要原因有:该类钢种铝含量比较高,钢水流动性比较差,生产班组为避免出现中间包水口絮瘤问题,人为高控开浇炉和中间包第二炉钢水过热度;在高过热度情况下,采取降低拉速操作,连铸二冷比水量相对较大,铸坯表面温度低,而凝固末端的芯部钢水仍然是高温区域,内外温差梯度较大,中心部位处于高温脆性区域,在热应力的作用下产生了芯部裂纹。4末端电磁搅拌参数的优化在外方调试设备期间,按其提供的末端电磁搅拌参数生产425Mn钢,铸坯低倍存在白亮带问题。为了消除白亮带缺陷,针对不同钢种对连铸的配水、过热度、拉速和末端电磁搅拌等工艺参数进行综合、系统地优化,终消除了较宽、较重的白亮带缺陷。陷淮钢引进DANIELI公司的特殊钢大圆坯连铸机工艺装备性能优良,产品质量满足保证值要求。保护渣造成的圆坯渣沟问题,通过改进保护渣性能完全得到消除。
安装部门:负责按照清洗要求完成相关系统的安装、准备、维护、巡检、消缺;操作部门:负责按照清洗要求完成相关(或对相关系统)的操作;监督部门:负责对整个清洗过程及清洗效果进行质量监督。
以上人员应熟悉清洗有关系统,了解清洗措施和步骤,进行操作时要遵守相关规程并加强监护。
2.化学清洗前甲乙双方共同确定水冷壁割管位置,做小型实验,根据小型实验结果确定清洗配方及用药量。3. 临时管路安装
3.1临时管道进水系统连接如酸洗系统图所示,从主给水旁路调门后接临时管道,作为省煤器上酸用。省煤器再循环管上的电动门试验方案对矿样分别进行了单程试验(强磁选、重选、直接浮选)和联合流程的试验(分级磁选、分级重选、磁浮/浮.磁联合选别和磁.重/重一磁联合选别),均未得到较好指标的铁精矿,精矿中磷的含量也不能降到.2%以下。为此,改变思路,决定先用还原焙烧的方法把原矿还原为磁铁矿,再用磁选方法选出铁品位较高的铁精矿,再用反浮选的方法将铁精矿中的磷降到.2%以下,得到品位合格和杂质磷不超标的铁精矿。试验结果还原焙烧试验焙烧温度、还原剂用量和焙烧时间是焙烧试验的主要影响因素。
为将酸洗系统内清洗下来的铁锈渣等冲洗干净,蒸发器系统的接管部位选在蒸发器下联箱的手孔处。安装时,先割开各下联箱的手孔,然后接φ100管引出,按清洗系统图分成左右两组安装。
除盐水:锅炉正式除盐水系统在酸洗之前能正常供水,除盐水引一根Φ133×4临时管至清洗箱,酸洗用除盐水流量100t/h,压力12kg/cm2,用水总量约300t.
工业水:工业水母管引一根Φ133×4临时管至清洗箱,酸洗用工业水流量200~300t/h,压力12kg/cm2,用水总量约200t.
17.各定排管及临炉加热管应在炉侧可靠隔绝,临炉加热汽源母管总门及各分门关严,临炉加热联箱疏水门打开。不方便操作的地方应有简易平台。
压制时推头自上而下的压制管子,管子发生相应的变形。下料尺寸的确定在确定冷压不锈钢弯头的下料尺寸时必须考虑以下几个因素:不锈钢弯头的设计长度、弯头的端面加工余量以及管材的拉伸和压率,同时由于压力是作用在管节的端面上,因此需在管节长边留有一定长度的直段h),以保证在压制时管节的接口处不致发生变形。根据以上考虑可确定下料尺寸如下:外弧下料长度:X1=27cR1/4—27cR1/4+2C1内弧下料长度:X2=27R2/4+27R2/4+2”C2-式中尺——外弧半径;,——内弧半径;——拉伸率;——压缩率;c——加工余量;D——管节外径;R1=Ro+D/2=2D下料尺寸结构图如图5所示。如烧结锅,平地吹。这是小型冶炼厂的土法烧结,现已逐渐被淘汰。抽风烧结。连续式抽风烧结,如带式烧结机和环式烧结机等;间歇式抽风烧结,既可用在固定式烧结机上,如盘式烧结机和箱式烧结机;又可用在移动式烧结机上,如步进式烧结机。在烟气中烧结。如回转窑烧结和悬浮烧结。无混匀料场时,烧结生产的工艺流程一般包括:原燃料接受、储存及熔剂、燃料的准备,配料,混合,布料,点火烧结,热矿破碎,热矿筛分及冷却,冷矿筛分及破碎,铺底料,成品烧结矿的储存及运出,返矿储存等工艺环节。
苏州空调清洗除垢剂、铝翅片清洗除垢剂原设计造球盘采用含稀土尼龙衬板,表面光洁不粘料且磨损较快,成球速度差,生产能力较低。2005年2月份将造球盘衬板改为高分子聚丙烯耐磨衬板,增加了盘面摩擦力及耐磨性。另外大、小刮刀由原来的陶瓷刮刀改为聚氨脂耐磨刮刀,刮刀寿命从原来的半个月提高到5~6个月,大大提高了设备作业率,生产能力有了明显提高,产球能力超过设计能力(55t/h),达到60t/h以上,各项指标见表3。表3生球产量和质量对比时间产量t/h水分%落下次数次/个粒级组成(8-16mm)%改造前589.1585改造后658.5596为提高生球产量和质量,对造球盘的工艺参数及角度进行多次调整,将转速从6.8r/min调整至7.0r/min,角度从44调整至46,大、小刀采用变频控制与造球盘速度进行合理匹配。