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    河南某水泥有限公司应用WEAS能源监测分析系统
    发布者:wanzhou123  发布时间:2021-07-15 10:45:14  访问次数:120

    河南某水泥有限公司拥有一条日产4500吨熟料带余热发电新型干法水泥生产线,年产熟料126万吨,熟料产品主要销往南阳地区各县市。公司由两路35kV进线为全公司供电,主变压器容量为2*12500kVA按变压器容量收费,同时企业建立了余热发电系统容量为7200kVA。企业在生活区建立了太阳能发电系统可供日常职工生活用电。

    结合现场能源使用现状、系统建设的基础条件以及各级领导对系统建设的要求,经过我公司专业节能技术团队的现场充分论证分析,为该公司量身打造了一套WEAS能源监测分析系统解决方案。2020年8月项目正式投运,通过能源管理系统从设备运行优化、工艺管控优化、管理策略优化三个层面对该企业提供q方位节能改进措施。在企业根据提出的改进措施完成节能改造后,带来了显著的节能经济效益。

    设备运行优化节能

    电动机经济运行

    通过能源监测分析系统分析诊断中的电动机经济运行模块,发现现场破碎电机无功损耗过大,功率因数较低,且负载变化比较大,后续通过增加进相器进行就地补偿并及时对电机进行维护,功率因数达到0.95以上,降低无功损耗20%-30%,可实现6/年的节能收益。

    管理策略优化节能

    电能质量管控优化

    该厂两个总进线的功率因数都比较高,但是通过电能质量分析模块发现偶尔有一个月或几天功率因数低于0.9,甚至有时候低于0.8,经核实总降集中补偿有时候不自动补偿,需要人工手动投切,同时利用报警模块设置报警,当总降功率因数异常时通知总降值班人员,实现了10万/年的节能收益。

    关联设备管控优化

    通过能源监测分析系统对比分析功能,发现每天原料磨主电机进料减少时,高温风机、生料磨循环风机均存在未同步调整负载的情况,但大部分时间是同步调整,生产管理人员核查当时故障记录中未有原因造成高温风机、生料磨循环风机不停机的原因,估判定为操作员忘记同步操作,经管理人员下达整改要求后,每年节省13万元电费。

    错峰用电管控优化

    通过系统历史数据查询功能,分析原料磨开机生产规律,发现原料磨主电机从整体上看每天都有规律的避峰,但实际每天避峰基本在18:00-22:30,且避峰时间没有严格执行,经常有半个小时到1个小时的误差,错峰规章制度没有严格执行,通过错峰用电管控对规章制度进行监督,每年可节约电费11万元。

    石灰石破碎机也存在相同问题,夜班23:00-7:00的谷时段没有用,通过错峰用电管控对新的规章制度进行监督,每年可节约电费28万元。

    异常报警

    通过系统报警功能,及时解决原料磨安全隐患问题。今年4月系统报警原料磨缺相,通过与用户核实当周刚进行检修,现场排查发现原料磨配电柜器件室电流回路维修时接线虚接,若长时间未发现会造成互感器烧毁、设备跳停甚至停产。通过解决该问题,初步预估避免了至少8万元的损失。

    总结:该能源监测分析系统项目上线运行后通过我公司的持续节能服务,从设备运行优化节能、工艺管控优化节能和管理策略优化节能三个层面上的q方位的节能措施,带来了76/年的节能经济效益,为该企业年度节能目标作出了重要贡献。

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